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三足式離心機排氣裝置的改善
在化工廠、製藥(yào)業(yè)等領域中,常見三足式離(lí)心機(SS型(xíng))解決帶有易燃性、易燃易爆及有毒、危害物質的混液,比如在二步發酵生產製造維他(tā)命C的全過程中,就很多應用(yòng)SS型離心機分離出來帶有酒精、硫酸等物質的混液。因而在三足式離心機(jī)運行(háng)全過程中(zhōng),解決好易燃性、易燃易爆及有毒、危害氣(汽)體的逸出(chū)難題,對改進實際操作工作人員勞動者標準,避免 空氣汙染和降低(dī)不安全的安全隱患,具備關鍵的現實意義。
原排氣裝(zhuāng)置及存在的不足剖析
過去一般是選用(yòng)圖1所顯示的頂吸式或側吸式排氣裝置,解決帶有易燃性、易燃易爆及有毒、危害物質的混液。但在二步發酵生產製造維他命C的全過程中,用此二種排氣裝置解決帶有酒精與硫酸的混液時,實際效果並不理想化,依然有很多的酒精或硫酸氣(汽)體逸出離(lí)心機(jī),充滿了操作室。
1)在(zài)離心機轉鼓的運行全過程中,轉鼓(gǔ)內的原材料一般呈端點在下(xià)的雙曲線狀;液(yè)體因為向心力的功效被甩離(lí)轉鼓,此外,轉鼓外的汽體沿轉鼓張口(kǒu)進到。
2)因為向心力與轉動半經相關,轉鼓外界液體轉動半經很大故向心力很大,快(kuài)速使液體甩(shuǎi)離轉鼓;上端造成的混合氣體通常會順著轉鼓防護罩往上逸出,可是,上端(duān)的液體迅速被排淨;而轉(zhuǎn)鼓仍持留液體(tǐ),在甩離此一部分液體時,氣體再次沿轉鼓張口入內。因而,在離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓的運(yùn)行全過程中,氣體的進到(dào)量和氣體壓(yā)力頭沿轉鼓軸徑仍(réng)呈端點在下的(de)雙曲線遍布。
依據之上剖(pōu)析,小編(biān)覺得圖1所顯(xiǎn)示排氣裝置實際效果(guǒ)不理(lǐ)想化,其緣故是排氣裝(zhuāng)置(zhì)在離(lí)心風(fēng)機抽氣(汽)時,攪亂了混(hún)合(hé)氣體(tǐ)(汽)體的流動性(xìng),反倒促進了易燃性、易燃易爆或有(yǒu)毒、危害氣(汽)體在操作室內的外擴散。
2 新的排氣裝置及應用實際效果
在之上剖析的基(jī)本上,小編對圖1所顯示的頂吸式或側吸式排氣裝(zhuāng)置作了(le)以下(xià)改善,如圖2所顯示。
)將抽氣口由頂、側抽氣改(gǎi)成下邊排汙口抽氣筒抽氣;將抽氣筒與水解液方(fāng)槽合拚為一個混和(hé)安(ān)全(quán)通道;為了更好地(dì)避免 離心機(jī)震動危害,排(pái)汙(wū)口與混和安全通道中間用短塑料軟(ruǎn)管聯接。
2)為了更好(hǎo)地避(bì)免 抽氣安全通道的短路故障,將混和安全通(tōng)道的出液口插進水解液大槽產生液封。
3)因為離心機出液口較小,為(wéi)了更好地(dì)避免 離心機在起動環節,水解液填滿在排汙口處而(ér)混合氣體沿防護罩向外逸出,故在防護罩上(shàng)邊放置一有很大張口的錐型防護罩。
經生產製造實(shí)踐經驗,將(jiāng)SS型離心機的頂端和邊側排氣裝置改成下邊排氣裝置,實際效果優良,考慮了生產製造規定。
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